甲醇生产企业彪仕奇:陕化攻关小组破解低温甲醇洗技术难题
甲醇生产企业彪仕奇了解到,陕化公司经过了3个多月的技术攻关,终于解决了合成氨装置净化工段多年来一直困扰低温甲醇洗水含量破标的技术难题。
甲醇洗工艺是以低温甲醇为吸收溶剂,脱除原料气中的酸性气体,从而使合成气得到净化,属于原料气净化的核心工序。该工艺要求系统甲醇水含量必须小于1.0%,若含量超标将会加剧设备腐蚀,影响系统正常运行,轻则造成系统甲醇黏度高和洗涤塔拦液,严重时腐蚀设备使绕管换热器堵塞,导致系统无法正常运行。
甲醇生产厂彪仕奇了解到,净化工段甲醇洗装置自开车以来,由于甲醇水含量长期在1.5%——2.0%高指标范围内波动,导致高负荷下系统拦液频繁,一直无法组织稳定的高负荷生产。陕化公司多次邀请同行及专家进行过技术指导,含水量虽有下降,但效果不明显,仍然处于破标状态,对系统生产造成了直接影响。2019年6月,该公司组成了降低甲醇水含量攻关小组,把“强化工艺操作、精细工艺调整、优化硬件设施、降低甲醇水含量、保证系统稳定高效运行”确立为降低甲醇水含量的攻关目标。
天津甲醇厂家直销彪仕奇获悉,经过攻关小组3个多月的技术攻关,系统甲醇水含量指标控制取得了显著成效,A套系统甲醇水含量稳定在0.3%左右,B套系统稳定在0.6%左右,达到了工艺要求指标,为保证系统高负荷长周期稳定运行奠定了基础。